昨日休みをもらえたので、ちょっと水ラジへ。
到着して、さて・・・・・ あ、ボディ入れた袋忘れた。 振り出しに戻る。 HW 120A1Sアンプのセンサーレスモードになってしまう件は どうやらモーターが原因のようだったので、駄目なモーターは 使わないことで解決。 ロールダンパーに自己BEST#500,000を投入。 はじめて見ましたが、どう見ても柔らかいプラスチックといった雰囲気。 手で動かしても強烈に硬い。さすがにこれじゃ・・ 走るじゃん 路面が悪いためかリヤが安定していい感じではあります。 確認のため#10,000に戻したら、更に快走。 レイアウトの関係もありますが、#500,000もありなのかな? フロントにAMを履いて曲がらない状態をつくり、曲げるセットの練習。 今更ながらフロントのリバウンドは効くんですね。#IMAGE|S37#] さて、計測ラインのさきの60度くらい曲がる右コーナー。 そこからマシンが強烈な加速と共にフェンスを乗り越え コース右端の車出しのフェンスを越え、 外に出る扉あたりにぶつかって停止。 扉なかったら、水を張った田んぼに落ちるところでした。 ノーコン?? 握った瞬間にリヤが抜けてフェンスに乗った? 疑問は残りますが、マシンは、ピッチングダンパーのプラ部品が抜け センターボールが下に抜け(R12では良くあるらしいがR5で起きるとは) メカがサーボ以外ボディの中で浮遊してました。 とりあえず受信機をちょっと厚めの両面テープで固定して様子を見ましたが その後は平気でした。やっぱり手ノーコン?
by amd_factory
| 2012-07-12 21:25
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